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SSC高效低氮燃烧器

更新时间:2014-10-31 00:00:00点击次数:2352次
SSC高效低氮燃烧器
SSC高效低氮燃烧器
 
   70年代后期,中石化洛阳工程公司陈遒北高工提出“强化对流、均匀热流场”,受到陈俊武院士(当年任行政领导)认可,到设备所高效燃烧器。
   1978年陈遒北高工研发QH型高效强化燃烧器,在南京炼油厂试验应用,沿管长方向热强度的不均匀系数降低(管长17m)。
   高效燃烧器机理是通过强化加热炉辐射室对流传热,提高烟气能量利用率。燃烧在燃烧器的燃烧室进行,采用文丘里结构出口,强化对流传热,使辐射室温度趋向均匀,提高烟气能量利用率,降低炉管最高表面热强度和出辐射室温度。燃烧在燃烧器的燃烧室进行,高铝砖不能长周期,阻碍高效燃烧器推广。
   1996年陈遒北高工研发LGH高效燃烧器,接受许栋五建议,采用刚玉制品,1998年初在中石化洛阳分公司250万吨/年常压炉提高热负荷30%。
   2014年,许栋五、范怡平、范怡恝为中化工昌邑500万吨/年常压炉设计的SSC高效强化燃烧器,提高常压炉热负荷30%。
   2016年,中化工昌邑500万吨/年常压炉采用国外低氮燃烧器成功。遗憾的是SSC高效强化燃烧器被“背书”,2014年技术协议没有低氮燃烧要求,只有提高热负荷要求,因为,高效燃烧与低氮燃烧是“矛盾”。更令人意外的是,代理国外低氮燃烧器公司的宣传册,竟然将常减压使用我公司LYCS铸造板壳式空气预热器排烟温度130℃的热效率提高与国外低氮燃烧器联系-“超高热效率”;还将油浆换热改造提高处理量,与国外燃烧器-扩能联系;声称国家2019年实施“氮氧化物<50mg/m3新标准,在山东产生轰动效应。
   1 2014年昌邑500万吨/年常压炉使用SSC高效强化燃烧器提高热负荷30%。


昌邑石化500万吨/年常减压提高热效率、热负荷技术协议



   2 许栋五、范怡平、范怡恝在SSC高效强化燃烧器基础上,研发SSC高效低氮燃烧器,2017年应用在山东鑫泰100万吨/年常减压.提高热负荷50%,采用LYCS板壳式空气预热器在油气混烧工况设计排烟温度110℃、氮氧化物烧油工况90PPM,实际烧气<70mg/Nm3
   然而,2019年代理国外低氮燃烧器公司的宣传册改版,删掉“超高热效率”(提高热效率);扩能(提高热负荷);2019年实施“氮氧化物<50mg/m3” 新标准等,只承诺低氮燃烧。

 
 

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